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故障诊断技术在电厂设备中的应用(下)

区域:
北京 > 海淀 > 中关村
来源:
商家
供求:
转让
类别:
仪器仪表
成色:
全新
价格:
1 元
应用状态监测及故障诊断技术所取得的效果
  根据工作记录进行的不完全统计到目前为止,状态监测与故障诊断办公室共发现现场设备故障隐患182起,这无疑为我厂的安全生产、避免直接或间接经济损失发挥了重要作用。
1、现场动平衡真空系统测漏
  据不完全统计,98年以来利用数采器进行现场动平衡达107次,汽轮机真空系统查漏28次,发现漏点多处,检修人员根据泄漏程度,借停机、大小修之际,进行了处理。这不仅延长了设备的使用寿命,而且彻底改变了过去请人来做动平衡和查漏的做法,为我厂节约资金120.2万元。
2、轴承故障
  据统计,98年以来共发现轴承故障32次,通过跟踪监测、对症下药,都极大限度的延长了轴承寿命。其中较为严重的轴承故障有两次,至今使我们记忆犹新。2001年2月至4月期间,#1机组甲吸风机运行状态极不稳定,自由端轴承轴向振动在40~180μm内波动,经频谱分析,结合相位测试与润滑油铁谱分析,认定该轴承内圈松动,检修时发现轴颈严重磨损,修补后,振动只有50μm;2002年7月,#1机组甲吸风机按计划进行检修后,轴承座垂直、水平方向振动均不足30μm,但轴向振动高达204μm,且极不稳定,故障诊断人员利用正向推理方法,找出了故障所在,更换偏转的轴承后,振动降至20μm以下,使风机及时恢复运行。
3、电气故障
  据统计,近几年共发现电气方面的故障隐患43次,为领导决策提供了依据。1998年7月27日故障检测人员运用红外线热成像仪进行设备例行检查时,发现#1主变压器110KV侧A相套管将军帽处高温度62.1℃,与B相相同处温差26.4℃,当时进行紧急停电抢修,解体检查发现A相穿缆软线断线30余根,故障处因严重过热,穿缆软线已严重变黑,油质碳化严重,避免了一场重大事故;2004年9月22日,发现#1主变A相套管将军帽顶部温度高达108.6℃,高温升80.6℃, 与B、C相相同处温差55.6℃,后经解体检查证实引线铜螺杆已严重变色。
  这些隐患的发现与排除,给我厂带来的经济效益是无法估量的,但这无疑在我厂创建达标电厂和一流电厂的进程中起到了积极促进的作用,为我厂长周期安全、经济、稳定运行作出了重大贡献。
5 结束语
  运用状态监测及故障诊断技术可以方便、快捷、有效地把握设备运行状况,将故障在萌芽状态,提高设备维修水平,促进安全生产。虽然我厂在这方面积累了一定经验,但由于设备故障诊断技术是一门新兴综合性学科,还需要在实践中进一步探讨与提高。不断总结与分析各种故障产生、发展的全过程,努力提高故障诊断的准确性,把设备管理工作提高到一个新的水平,为优化检修方式、降低维修费用提供准确可靠的数据。

来源:http://www.tml***
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